本网讯 清洁能源公司造气车间攻关小组针对生产中遇到的问题,大胆探索,反复试验,采取四项小改造措施,改善了生产工艺,收到了降消耗保安全的效果。一是对蒸汽进入缓冲罐的方向进行了改造,由切线方向改为中心线方向,使蒸汽缓冲罐受力均匀,降低了晃动幅度,解决了蒸汽缓冲罐生产运行晃动大,杂音大的问题,保证了蒸汽缓冲罐安全稳定运行;二是在输煤皮带机头增加了一道溜筛,解决了大量煤粉进入炉内造成的种种问题。比如局部阻力大,炉况不稳,单炉发气量低,不仅消耗指标增加,而且大量煤粉吹出炉外,四面飘落,污染环境。改造后,提高了入炉炭块质量,稳定了炉况,提高了发气量,原料煤消耗得到有效控制,每天还可回收煤粉30多吨;三是对中间的煤气炉进行改造,巧妙地安装了一段管道一个蝶阀,使其具备了一炉备用,两边使用的功效,解决了一字排开的九台炉,一台出现问题,连环受影响的问题,有效地防止了气量不足现象的发生,稳定了生产;四是针对自产蒸汽管道冷凝水较多的问题,在造气系统各安装一台冷凝水收集装置,将管道中的冷凝水收集起来,再送到夹套循环使用。改造后,每天排放冷凝水可减少30余吨,同时回收了大量余热,收到了节能减排的功效。(作者:黄朝川)
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