本网讯 连续三个月来,化工分公司造气车间摸索出了型煤掺烧规律,节能降耗取得显著效果。目前,型煤掺烧比例稳定在30%,消耗稳定在695公斤。
一是确定合适型煤掺烧比例。认真分析掺烧利弊,型煤掺烧过多,会造成制气的气体中杂质太多,造成管道堵塞,增大系统阻力,对除尘和冷却设备要求增高,对后续工序安全生产影响较大。型煤易于燃烧,含炭量少,掺烧过多,会造成块煤消耗过高,提高生产成本;而掺烧过少,不能体现型煤价格优势,不利于降低成本,经过摸索后,掺烧型煤比例约为25%左右,每班约为35吨。
二是确定合适的型煤上料时间和次数。型煤和块煤是均匀混合使用的,上料时间过早,型煤比例增大,煤气炉炉内煤炭燃烧快,增加消耗,上料时间过迟,达不到掺烧比例,提高生产成本,时多时少又不利于煤气炉的稳定炉况,影响制气产量。掺烧型煤后,煤气炉炉况产生变化,需要调整工艺参数,才能使使煤气炉达到安全稳定运行状态。经过车间长时间总结摸索后,现为在块煤上煤时,同时添加型煤,上料次数为4次,约2小时一次。
三是确定合适的工艺循环时间。单位重量内块煤和型煤气化时,产生CO2含量不同,产生的热量不同,气化层高度要求不同,入炉蒸汽压力不同,而这些因素直接关系到煤气炉制气量好坏多少,该车间经过长时间分析总结后,调整确定了合适的工艺循环时间。
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