本网讯 近日,煤化工公司投资30余万将尿素工段废水冷却器进行了改造,由原来的板式换热更换为列管换热,既降低了系统排液阻力,又大大提高了解析废液利用率,每年可直接降低运行成本50余万。
以前,该厂的尿素系统每小时产生30多吨解析废液,有15吨左右回收用于造气系统,由于板式换热废水冷器存在排液阻力大的缺点,造成废液泵打液量不足,剩余的解析废液供给不到尿素大颗粒系统,只能白白排掉。技改后,由于排液阻力下降,废液泵的打液量得到保证,满足了将解析废液引入大颗粒的工艺条件,将大颗粒洗涤用的脱盐水替换为解析废液后,有效缓解了生产系统脱盐水紧张的局面,每小时可节约脱盐水8吨,按每吨脱盐水生产成本8元左右计算,全年可节约脱盐水制造成本50余万元,相当于8个月即可收回技改投资。
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