本网讯煤化工公司干部职工紧扣降本增效经营主线,集思广益探寻化解生产经营瓶颈问题的金点子,形成创新推进企业发展的新常态。
三缸全自动清洗机
随着煤化工公司产量的不断提升,系统气量不断增大,极易造成半脱塔硫膏增多,导致堵塞被迫掏塔。2013年该公司新增一台半脱塔,实现了两开一备,解决了因堵塔带来的系统减量的难题,但清洗填料又成了新问题。
半脱塔内填料学名叫海尔环,塑料材质,遇到挤压易碎,起过滤杂质作用。从塔内掏出,如立即清洗,因其表面湿润,表面附着硫膏较易清理。如放数日清洗,硫膏硬结,普通的冲洗很难去除。以往每次掏塔突击时,该公司统一将填料堆成小山,然后用消防水枪进行分层扫射,稍控制不好就水花四溅、填料纷飞,冲洗时间长的话用水量和环保压力同时增大。冲洗时间短的话,又得不到清洗效果。
鱼和熊掌不能兼得,但煤化工人不畏艰难、勇于突破的精神让一切都变成了可能。该公司副总经理景亭经过严谨思考和详细论证,提出用搅拌机清洗填料的金点子让这些难题迎刃而解。该公司规划出专门清洗填料的场地,修建环保围堰,一字摆放三台搅拌机,水管、筛网等配套设施一应俱全。
万事俱备只欠东风,第一车填料运送至场地,大家将其挑拣入袋,按照每台搅拌机10袋填料的标准装入。为了能使清洗效果达到最佳,简单的搅拌力度仍然不够。他们从设备研磨上寻求出灵感,在搅拌机内装入5铁锹炉渣,然后再放入适量的水,启动按钮,开始搅拌。15分钟后,将其反转倒出,经过炉渣的摩擦和水的冲洗,填料重放光彩,崭新如初。大家纷纷拍手称快:“这三缸清洗机就是牛,有了这玩意,填料厂要倒闭了啊!”填料重新上岗,用水得到减少,成为企业降本增效一大亮点。
一条龙输送皮带
从半脱塔内把填料掏出是整个掏、装、洗、运最困难的一个环节,塔内环境恶劣是次要的,怎样快速的掏出海尔环成了大家攻坚的主要任务。
最开始掏的时候队员从上面人孔进去,在塔内将填料装入袋中,然后一袋袋的吊出,掏装一个塔用了一周时间。后来掏塔时,将下面人孔也打开,上捅下拨,打通之后,填料顺下面人孔溜槽滑出,掏出量明显加快。掏至三分之二时,因硫膏粘连,就连刨带蹬,裤扯裆烂人人皆是,但出货量依然保持。最后到三分之一时,填料离人孔口距离越来越远,只好用铁锹往外拨。一铁锹下去铲上六七个填料,如用力不稳,填料滑落,送出去顶多三四个。和装沙卸煤不同,空有一身力气就是使不出来,反而用力越猛,效果越不好,一场下来腰酸背痛腿抽筋,特别耗费时间。
3月12日,新的掏塔战役又打响了,下午5点,1#半脱塔下端第三小分队开始上塔,在塔内队员们就开始议论:“现在掏塔每组都定了量,第三组又是完成进度的关键一组,但是这凹凸不平的栅板,往外推填料不顺畅,铁锹送又费劲,太耗时间了!”忽然其中有名队员受到人孔口溜槽的启发,提议说:“我们为什么不能在塔里加上条溜槽,再往外送,会不会快点?”这个建议得到了大家一致认可。净化车间迅速找到两块一米宽、两米长废旧铁皮送到塔内,大家将铁皮其中一端卷在人孔口,另一端和第二块搭在一起。塔内人员也进行了合理分工,两人负责把填料刨落,两人往槽上送,剩下两人再把槽上的填料往外推。经过这么一鼓捣,效果倍棒。填料如天女下花般哗哗落下,原本六个小时的工作量,三小时全部完成。
接下来后几组都得益于这个金点子,掏出速度明显增快,都在三个小时之内完成任务。
两个看似不起眼的小点子,给物资再利用和减轻劳动量上创造了条件,为了企业的发展和效益,煤化工人一如既往的发挥着聪明才智,多出金点子、好点子已成为企业发展的新常态。
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