本网讯 近期,清洁能源公司在降本增效上持续发力,成立脱硫创新创效小组,围绕脱硫工段工艺难题,使碱耗由原来的1.62kg/吨醇,下降到现在的0.65kg/吨醇;硫磺产量由原来的27t/月,提高到日前的30t/月;副盐含量稳中有降,脱硫工艺不断向好。
强监管重落实。为合理优化脱硫工艺,保障生产稳定,该公司组建了脱硫创新创效小组,制定了《脱硫液制液规范》,实行领导跟班上岗制。首先,在脱硫溶液制备上加大督查力度,监督每一槽溶液的制备都符合制液规范要求。其次,对每一槽溶液的活化结果严格把关,坚持做到溶液活化不到位绝不进系统,真正给脱硫系统补充“新鲜血液”。跟班人员还不断加强硫回收的管理,每天对中间泡沫槽、出硫磺情况和泡沫溢流情况进行认真检查和详实记录,确保硫磺的正常回收。
调工艺破瓶颈。创效小组针对副盐上涨,溶液再生情况差等难题,多次开会讨论,通过数据分析,反复进行试验,最终通过逐渐减小吸风量的方式有效控制住了常、变脱系统副盐硫酸钠的上涨速度。目前,常脱、变脱溶液成份基本稳定,碱、栲胶、钒等药剂消耗均在指标之内。此外创效小组还通过调整浮选空气量等方式控制住了液面翻滚,使硫回收率不断提高,硫磺产量每天稳定在60块以上,而且随着再生情况的好转,泡沫正常溢流使得溶液成份不断好转,副盐含量有了进一步下降。