本网讯 近日,煤化工公司将9#煤气炉出口配置副线接至备用的3#洗气塔,三台洗气塔并列运行,气化炉供气阻力降低,原料煤消耗明显下降,煤气炉况运行稳定,这次“小手术”收到了显著的成果。
气化洗气塔阻力偏高、供气阻力大、炉况波动频繁,是导致原料煤消耗高的一大主因,为此该公司研究决定将9#煤气炉产生的煤气单独送往闲置3#洗涤塔,经过紧张技改,置换合格后,与15日开车并气,并气后9#炉上吹制气压力由原来的24 kpa降至18 kpa,下吹制气由原来22kpa降至14kpa,吹风压力由原来28kpa降至24kpa,9#单炉系统阻力较其它炉下降3Kpa,而且其他炉的供气阻力也同时下降1kpa,系统阻力的下降,在同等蒸汽条件下,各炉吹风时间缩短1秒,备炉时间延长,班上炭数量由原先的每班340吨降至325吨,原料煤消耗下降明显,为公司的降本增效又迈出了坚实的一步。