本网讯 夏季,持续高温使得化工生产工艺受限,提产降耗空间大幅缩小。但清洁能源公司苦练内功,在“三伏”天里依然实现了产量消耗双突破的好成绩,创下了夏季高温高产新的历史记录。
开展技术改造,优化工艺。每年“入伏”,冷却水系统温度居高不下严重影响了产量消耗的管控。为此,该公司通过实施4000m3/h循环水改造项目、溴化锂制冷节能改造,大大提升了冷却水系统降温效果;另外,采取将原料气压缩机油冷水改用为溴化锂冷水、对变换换热器进行堵漏、关注工艺指标及时处理漏点等措施,消除装置隐患,降低系统阻力,为夏季高产奠定了基础。
强化设备管理,稳定运行。该公司持续推行“设备无泄漏”达标管理,对长周期运行的设备和管道及时进行了维护更换,严格执行每日消漏挂牌制度,完善无泄漏闭路循环管理流程,将动密封泄漏率控制在2‰以下,静密封泄漏率控制在0.5‰以下;扎实推进标准化巡检,对巡检点数、巡检内容和巡检责任人等加强管理,加大考核力度;针对夏季高温,编发了《运转设备高温天气维护保养方案》,规范高温天气动设备的运行维护秩序,保证设备长周期稳定运行。
“三伏”送清凉,齐心协力。该公司党委及时购买防暑降温用品和药品,下发到职工手中,放置在岗位上;督促后勤处在各生产车间设置绿豆汤取放点,每天上午和下午分两批次送达,并准备了水杯方便职工取用;在餐厅安装吊扇,改善职工的就餐环境……这些惠民举措,大大激发了干部职工干事创业的热情,保证了安全稳定运行。